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导读:锤式破碎机可调式反击板的改进 我厂于2004年4月新增了 一台PCK800x600高效高细锤式破碎机用于熟料细碎,实际生产中可调式反击板损耗严重,平均每月更换1件,每件1551,价值930元,更换劳动强度大,检修时间长,至少需3~4h。
原锤式破碎机锤头材质选用ZGMnl3A,破碎熟料量14万t,有时赶上窑况不好,连续出大球或掉窑皮,锤头的寿命仅为10万t左右。
为进一步提高锤头的使用寿命,我们对锤头进行了改进,在锤头的两受力侧面上,增加了3对中60mm的半圆形耐磨筋。
同时在铸造上掺入微量铬和镍等元素,使锤头具有良好的耐磨性和冲击硬化性能。
新锤头破碎熟料量增加至20万t,提高了锤头的使用寿命。
锤头改进前后结构见图。
公司2 500t/d新型于法生产线配用的TC—1164篦冷机及配套中1000×3000锤式破碎机设计合理,使用效果较好。
在多年的使用_中,对出现的一些小问题小改小革,使系统更趋于完善。
陈召水泥厂环锤式破碎机石灰石破碎系统存在的问题 陈召水泥厂环锤式破碎机石灰石破碎系统存在的问题 锤式破碎机可调式反击板的改进。
我厂于2004年4月新增了 一台PCK800x600高效高细锤式破碎机用于熟料细碎,实际生产中可调式反击板损耗严重,平均每月更换1件,每件1551,价值930元,更换劳动强度大,检修时间长,至少需3~4h。
另外,更换下来的反击板仅受力处磨损,其他部位仍完好,整体丢弃很是浪费。
对此对以改造。
1原反击板磨损原因分析及改造措施原反击板结构为整体式(见图,通过两侧56mm吊耳在壳体的凹坑中悬吊,箱体上顶丝来调整间隙。
反击板材质为ZGMn13,该种材质初始硬度较小,需要冲击硬化后才能发挥其耐磨的性能。
而由于细碎机冲击小,因此,反击板不能得到很好的冲击硬化,在实际生产中表现为不耐磨,损坏快。
改后结构见图,即将原来的整体式改为组合式,主板仍用原来的ZGMn13材质,受力面镶嵌高铬耐磨材质,两者通过连接螺栓固定。
镶嵌块磨损后可单独更换,不必换主板。
反击板间隙调整同原来一样,不做改变。
2效果改造后近2年时间,平均2个月左右更换镶嵌块(20Kg,价格284元/件),需时1~2h。
由于不需更换整个反击板,降低了生产成本和劳动强度,也缩短了劳动时间。
晶华大坝厂锤式破碎机锤头的改进 晶华大坝厂锤式破碎机锤头的改进 防止锤式破碎机转子轴承早期失效的措旋。
晶华旋窑厂2500t/d生产线TC-1164往复推动式篦冷机,生产近两年期间,影响该设备连续运转的主要问题是熟料锤式破碎机锤头销轴断裂,造成销轴窜出,锤头脱落。
该机捶头原安装固定见图1,销轴中间有一个13mm的通孔,通过螺栓将套筒与销轴连接在一起,套筒起阻止锤头与销轴相对窜动的作用。
在生产中,销轴易从中间开孔部位断裂。
为此,对销轴与锤头的固定方式进行了改造,见图2。
销轴仍保持其原外形尺寸,取消中部的通孔,在该部位进行缩径加工(缩径量<1mm)。
制作固定卡扣装配到销轴中间缩径位置,用螺栓锁紧卡扣法兰,实现阻止锤头与销轴的相对窜动的作用。
锤式破碎机改造后结构增加了销轴中间部位的截面积,从而增强了销轴强度。
自改造以来近半年时间,从未出现销轴断裂现象。
1800x1800的单转子锤式破碎机小皮带轮故障的排除 1800x1800的单转子锤式破碎机小皮带轮故障的排除 河北金牛水泥公司某型号锤式破碎机的锤头改革。