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导读:1、气化水煤浆的特点、浓度煤浆浓度越低,有效成分量少,越不利于煤浆气化满负荷、高负荷运行。
球磨机棒磨机在水煤浆制备中的应用 煤气化工艺是以煤为原料制取氢气和一氧化碳,可用于合成氨、甲醇及其它化学产品。
德土三古老气化效率高、碳转化率达98%~99%。
高温下有害物质萘、酚等被燃烧,较少环境污染。
煤气化可适用于各种烟煤,在我国建成的几套煤浆气化装置,渭河化肥厂、上海焦化厂、鲁南化肥厂、淮南化工厂都获得良好的经济效益。
随着世界原油价格的上升,充分利用煤资源代油,无论经济效益还是社会效益都很显著,其运行成本是油的1/2左右。
煤浆的性能直接影响到煤气化运行成本,浓度、粒度级配、灰分、灰溶点及杂质是影响煤气化效率的关键因素,其中浓度、灰分、灰溶点受煤质影响,而能耗和粒度级配主要受制浆设备的影响。
这里就棒磨机制浆和球磨机制浆针对气化水煤浆浓度、产量、粒度作一比较,以促进水煤浆技术的发展及更好地进行设备选型。
1、气化水煤浆的特点 https://www.flowerba.com/、浓度 煤浆浓度越低,有效成分量少,越不利于煤浆气化满负荷、高负荷运行。
实际运行证明煤浆浓度每降低1%,产气量降低1%。
水煤浆经历了从低浓度、中浓度到高浓度的发展过程,高浓度水煤浆正常浓度58%~62%,煤的内水含量越低,可制备煤浆浓度越高,含水量低于3%(低内)水煤可制备浓度66%~68%高浓度水煤浆。
https://www.flowerba.com/、粒度 煤浆粒度放粗有利于提高煤浆浓度,但粒度放粗易发生沉降与析水,但大于40目比率过高会加剧烧嘴磨损。
中粗型煤粒40~200目作为粉煤主体有利于气化效果,德土古气化炉要求粒度组成: <8目 wt <14目 98%~ wt <40目 90%~95% wt <200目 40%~50% wt <325目 25%~35% wt 、煤质 煤质是影响煤浆性能的重要因素,高固定碳和热值、低内水和挥发性其成浆性好,可制成高浓度水煤浆,低灰分,低硫分,低灰溶点是水煤浆加压气化较理想煤。
2、煤浆制备设备 煤浆制备主要采用球磨机、棒磨机,应根据浓度粒度和煤质等因素综合比较具体选型。
针对气化水煤浆采用德土古气化炉对粒度要求,棒磨机具有明显优势。
棒磨机是以比筒体长度短150mm,以一定配比的圆钢棒为粉磨介质的磨矿设备,具有选择性粉磨的特点,物料从进料端到排料端必将经过多次粉磨加工,较大颗粒得到更多的粉磨机会,其排料粒度均匀,几乎没有超大颗粒排出。
而球磨机为随机性磨矿,排料不均,一部分料可磨得非常细,经使用200目含量在60%以上,另一方面又有超大颗粒排出且不均匀,通常大于8目占以上。
气化水煤浆制备选用棒磨机更为合理。
3、运行比较 煤浆气化是在温度1100~1300℃,压力6~8MPa条件下不充分燃烧生产合成气CO+H2,表1中统计了国内几家合成气生产厂运行情况比较,不难看出,同规格的棒磨机产量比球磨机产量高30%以上,能耗降低30%以上。
4、结论 (1)针对气化水煤浆粒度分布要求,棒磨机较球磨机制浆节能30%以上。
(2)棒磨机制浆能避免煤浆中含超大颗粒,煤浆质量稳定。
(3)棒磨机制浆对入料原煤粒度要求不严,都能实现均匀粉磨。
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调整钢棒配比提高棒磨机煤浆质量 1、概况 某厂德土古气化系统1993~2000年,一直运行一台气化炉,采用/球磨机磨制煤浆,到2000年夏季配合双炉系统运行,该厂又安装了一台φ×湿式溢流型棒磨机,该机为洛阳矿山机械厂生产,各项参数见表1。
该磨机2000年5月投入试用,其研磨料的规格及级配由球磨机生产厂家提供,初始添加钢棒60t(填充率为43%),级配如下: φ75,18t;φ63,24t;φ50,18t 该球磨机运行稳定后,我们将磨出的煤浆与德土古公司提供给我厂的指标进行了比较,具体数据见表2。
通过对比可以看出,虽然该棒磨机钢棒填充率达43%,且投煤量也较少,但磨制的煤浆质量与生产要求的煤浆指标仍有较大差别,主要表现在:煤浆粒度分布不合理,14~325目之间的颗粒较多,平均达到,而小于325目的细颗粒则太少,平均仅,由此引起煤浆粘度低,煤浆稳定性差,外观上表现为易于分层、沉淀,给煤浆的贮存及输送带来很大不便,同时煤浆颗粒增粗对气化炉的操作带来不良影响。
2、原因分析及措施 对煤浆粒度分布的影响因素,我们作了如下分析。
(1)磨机的生产负荷 如果投煤量过大,煤在球磨机内停留时间变短,研磨不够充分,粒度就会变粗。
在该棒磨机试运行期间,我们控制投煤量稳定在20~22t/h范围,并未超出该球磨机的额定最大投煤量(30t/h),因此,此项因素可以排除。
(2)原料煤的粒度 我厂原料煤在输送过程中是经过筛分、破碎的,进料粒度基本都在10mm以下,小于棒磨机要求(小于20mm)的指标,不会因此造成煤浆粒度偏粗。
(3)原料煤的硬度 我厂原料煤种的哈氏可磨指数在56~58之间,属于硬度适中的煤种。
此项因素也可以排除。
(4)球磨机内钢棒的级配与粒度的关系 直径大的钢棒堆在一起时,由于钢棒之间的空隙较大,物料在其中流速较快,研磨的时间变短,同时物料与研磨体之间接触面较小,因而会出现研磨不充分的现象。
如果在粗棒中间适量添加细棒,钢棒之间的空隙就会减少,同时钢棒与物料间接触面积会增大,物料在球磨机内的运行受到阻碍,流速变慢,物料有较多的机会与钢棒接触,从而可以提高研磨效率,使煤浆被研磨得更细。
另外,我们又了解了其他几家同类企业棒磨机的煤浆粒度分布情况,在钢棒配比基本相同的情况下,煤浆粒度也普遍偏大,小于325目的细颗粒比例多数在25%~35%之间,说明我厂棒磨机煤浆粒度偏大并非操作原因,而是棒磨机普遍存在的问题。
根据以上分析,我们决定调整棒磨机级配,适当增加部分细棒,并于2001年11朋系统停车大修期间进行了实验。
钢棒规格由三种增加到四种,增加了φ40钢棒,调整后钢棒级配如下: φ75 15t φ50 15t φ63 20t φ40 5t 钢棒添加量由原来的60t减至55t,填充率为38%。
试验过程中,球磨机投煤量与原始开车时相同(20~22t/h),煤浆浓度控制在64%~66%,运行稳定后取样测定,结果见表3。
通过表3与表2对比可知,调整钢棒级配后,煤浆粒度分布虽然距德士古要求的指标还有较大差距,但较初始开车时有了明显的好转,小于325目的细颗粒比例比改变钢棒级配前上升了,煤浆粘度平均值也由762cP上升至1080cP,从外观上看煤浆变得较为稳定,分层、沉淀的时间由原来的不到4h增加到8h以上。
3、结论 (1)通过本次调整钢棒级配的试验结果表明,适当增加细棒数量能增加煤浆中细颗粒的比例,从而提高煤浆的稳定性。
(2)细钢棒的规格及添加比例应以要求的煤浆粒度分布指标来定,具体数据最好由实验确定。
(3)添加较细的钢棒时一定要保证钢棒的硬度及韧性达标,防止发生断棒、弯棒的现象。
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BS2100棒磨机在水泥粉磨系统的应用 我公司共有2台水泥磨,一台为φ3m×11mm球磨机,设计台时产量35~40t/h;另一台为φ×13m高细磨机,设计台时产量50~55t/h。
由于熟料没有破碎,入磨粒度大,导致磨制水泥时φ3m×11m磨机的台时产量仅为32t/h,φ×13m磨机为47t/h,水泥比表面积最高在320m2/kg。
电耗居高不下,严重影响了产质量,增加了生产成本。
1、细碎设备的选择 为解决此问题,公司决定在磨前增加细碎设备。
细碎颚式破碎机(以下简称细颚破)、立轴式破碎机(以下简称立破)和棒磨机3种细碎设备性能见表1。
细颚破和立破工作时,由于轴承密封和负荷等关系,轴承易损坏;而且维修更换也比较麻烦。
如果入料中铁未除干净,还易损坏破碎机,而棒磨机却不怕金属进入。
细颚破、立破和棒磨机的价格、耐磨材料和提高球磨机的台时产量等方面,有很大的差别,但各有所长。
我公司经计算对比最终选用BS2100-φ×棒磨机,于2004年5月安装使用。
棒磨机安装在球磨机前和配料秤后,库底微机配料秤把孰料、石膏和各种混料材质按相关比例下到皮带输送机上,送入棒磨机进行预粉磨,再由皮带输送机送至球磨机进行粉磨。
原配料库底至磨机的皮带输送机为B650mm×,输送机仅从出库边至磨机的长度就有63m,因此,可以将原1台输送机改装成2台,棒磨机装在其中间,距磨机36m处。
另外装2台除尘器,一是为磨机除尘,二是帮助棒磨机的通风,提高其产量。
2、改造效果 1号棒磨机第1次棒45根,φ3m×11m磨机磨制水泥产量41t/h;2号棒磨机第1次装棒53根,φ×13m高细磨机磨制水泥产量58t/h。
经过多次调整装棒量,最后1号棒磨机装棒49根,所配球磨机产量44t/h,比表面积达到390m2/kg以上;2号棒磨机装棒58根,所配棒磨机产量64t/h,比表面积达到460m2/kg以上。
调整后2台棒磨机的筛余值均非常相近,见表2。
棒磨机运行以来,故障低,运行可靠,维护简单,由于采用的是特制滚动轴承,负载比较小,配的电动机也比较小,相应就节能,棒耗低(<80g/t)。
3种细碎设备经济指标对比见表3。
2台棒磨机加上其基础的全部费用205万元,而原来的2台棒磨机合计台时产量由79t/h提高到现在的108t/h,电耗由原来的/t降到现在的/t,每年为公司节约万元,预计2年就能收回全部投资。
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