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球磨机在水泥及矿山行业作用分析

更新时间:2020-02-07

服务热线:0371-6777 2626

导读:关于球磨机的耗电问题,我想这是广大用户最头疼的事,那么在保障生产质量、产量不受影响的前提下,如何降低球磨机的耗电量,首先我们来了解一下球磨机的工作原理,它在进行工作时,矿石先是由破碎机进行初步破碎,在破碎至合理细度后送入球磨机第一仓内,在该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,里面有不同规格的钢球,钢球在离心力作用下被带到一定高度然后再落下,这样是对仓内的物料理行重击和研磨,即是完成第一步的粗磨。

球磨机在水泥及矿山行业作用分析        在日益发展的工业情况下,球磨机是水泥行业、陶瓷行业、矿山选矿行业中必不可少的机械设备,也是这三个行业机械中耗电量最大的设备之一,其耗电量约占整个生产用电的百分之四十到百分之五十。

关于球磨机的耗电问题,我想这是广大用户最头疼的事,那么在保障生产质量、产量不受影响的前提下,如何降低球磨机的耗电量,首先我们来了解一下球磨机的工作原理,它在进行工作时,矿石先是由破碎机进行初步破碎,在破碎至合理细度后送入球磨机第一仓内,在该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,里面有不同规格的钢球,钢球在离心力作用下被带到一定高度然后再落下,这样是对仓内的物料理行重击和研磨,即是完成第一步的粗磨。

然后进入第二仓,在这个仓内镶有平衬板,里面也有很多钢球,在这里物料将进一步被研磨,这一步称之类细磨。

经过这两步,即完成了粉磨作业。

由以上可知,球磨机在工作时,时间比较长,而且球磨机启动时需要很大的启动力,启动冲击电流很大。

经过我巩义市金工机械制造厂专业人员大量的实验和研究,对钢球的运行轨迹与受力进行分解,用变频技术对球磨机的整个工作过程进行跟踪采样,研发出了节能球磨机节电控制柜,用变频的方式,通过调整电机的转速,使电机的输出转矩和速度与球磨机的工艺要求达到最佳的配合, 我公司节能球磨机利用专用的节电控制柜,可以实现对磨机进行节电改造。

以上信息出自https://www.flowerba.com/。

水泥球磨机产量降低的原因分析

水泥球磨机产量降低的原因分析 今天我们给大家讲解下水泥球磨机产量降低的原因分析及应对措施,本厂水泥粉磨系统由TRP160-140辊压机+V型选粉机+φhttps://www.flowerba.com/×13m球磨机+TESU-310双分离式高效选粉机组成的联合粉磨系统,2011年2月投产以来,运行状况一直较稳定。

掺加助磨剂后,生产水泥台时产量215t/h左右,出磨水泥温度<118℃,水泥性能良好。

1、出现问题 2013年4月9日0:00时开始出现异常情况,台时产量大幅下降至185t/h左右,辊压机辊缝最大偏差14mm(前端30mm后端16mm),而且持续一端缝隙偏大,无法正常运行。

由于物料不能顺利进入球磨机,磨内物料较少,研磨体摩擦产生大量热量使出磨水泥温度达140℃左右,造成石膏脱水,水泥出现假凝现象,严重影响了水泥的使用性能。

2、问题分析及改造措施 、经测量,入磨熟料温度达到160℃左右,我们怀疑可能是入磨熟料温度过高所致,于是篦冷机内和入磨皮带上同时对熟料喷水降温,出磨水泥温度达到133℃左右,略有下降。

但辊压机运行状况及磨机产量没有明显好转。

随后,又采取了各种调整措施:①在V型选粉机进风管道加开冷风阀门,以降低进风温度;②调节高效选粉机二次风阀门开度,改变进风量;③在辊压机上部的稳流仓进料口加焊链条,避免物料分级离析;④修正辊压机操作程序等。

还是没有明显效果,系统运行状况时好时坏。

辊压机振动大,辊缝偏差大,冒灰严重,破碎能力下降。

物料无法在整个系统内顺畅通过,由于高温,经常使球磨机及高效选粉机等设备跳停。

7月28日设备检修期间,对辊压机进行检查,定辊严重偏磨,凹坑深达40mm。

、物料颗粒离析问题 经分析发现,水泥配料组分没有变化,混合材使用石灰石和矿渣的供货地点没有变化,唯一变化的是:3月28日窑系统检修完毕开窑后,系统负压参数变化较大,煅烧能力差,孰料结粒不均齐,欠烧现象较严重,粉状料较多,28d抗压强度比以前平均下降3MPa左右,但经反复检查调整尚未查明原因。

由此判断可能是孰料矿物结构发生变化,颗粒大小不均匀,粉状料较多,容易造成物料离析,影响辊压机的正常运行。

所以应解决物料颗粒离析的问题。

具体措施: 1)来自水泥配料站物料进稳流仓时,加设一个(1000×800)mm的下料溜子,下料角50°,来料与V型选粉机来料混合,落料点在中部,使物料充分混合均匀。

2)稳流仓上部方形仓体尺寸为(3500×2000×2500)mm,在稳流仓下部中间部位加设一块(1300×1000×10)mm的钢板,钢板距离下锥体上平面400mm,起到打散作用,并使物料从周边均匀下料,稳流仓具体改造方案见图1。

3、改造效果 改造后效果很明显,生产水泥时产量215t/h左右,出磨水泥温度<115℃。

粉磨系统运行两个多月来很平稳。

系统具有运行参数见表1。

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球磨机工作方式及原理分析

球磨机工作方式及原理分析       球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。

球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,我公司生产的球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。

物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。

粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

该机由给料部、出料部、回转部、传动部等主要部分组成。

中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。

开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎,在破碎至合理细度后经由提升机、给矿机均匀送入球磨机,由球磨机对矿石进行粉碎、研磨。

粉煤灰经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机,磨细后的粉煤灰用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。

石灰经电磁振动给料机、胶带输送机送入颚式破碎机进行破碎,破碎后的石灰经斗式提升机送入石灰储仓,然后经螺旋输送机送入球磨机,磨细后的物料经螺旋输送机、斗式提升机送入粉料配料仓中。

以上信息出自。

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