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φ2100×3000棒磨机衬板改型设计

更新时间:2020-01-02

服务热线:0371-6777 2626

导读:因间隙存在致使矿砂进入衬板与筒体之间,又加上衬板有摆动及滑动趋势,造成筒体内壁磨损严重、筒体螺栓孔绝大部分达到φ35mm以上,由此造成的后果是,螺栓孔密封不严,螺栓内松动,漏浆严重,因此频繁停机,紧螺栓,密封螺栓孔,严重影响生产连续性及生产指标的稳定性,同时也影响环境及设备本体卫生,小齿轮及大齿圈的润滑经常受到矿浆的污染,使小齿轮寿命大大减少,大齿圈磨损严重不得不过早报废,更换;其次,筒体衬板有斜向沉孔,螺栓头与孔是铸出来的,致使孔与螺栓头斜度很难一致,螺栓头与孔只是线性接触,在使用过程中,螺栓头与孔易磨损,也会造成螺栓松动,衬板摆动、漏浆,筒体磨损等后果;第三,原筒体衬板沾染起伏幅度较小,磨矿效果不太理想且易绞乱钢棒。

φ2100×3000棒磨机衬板改型设计 1、原板结构及使用情况 我厂安装了2台φ2100×3000棒磨机,1994年7月投入生产使用,原设计的筒体衬板结构如图1,安装布局如图2,轴向每行4块,周向有20行,首先,这样衬板安装不合理,每块衬板仅用两只方头沉孔螺栓坚固在筒体上,每块衬板周边与其它衬板之间都有5~8mm间隙,这样衬板之间没有相互接触,相对位置不能相互约束,在筒体转动时,衬板沿筒体内壁有互相滑动趋势,而当衬板运动到最高点时每块近150kg的衬板仅靠两个M30的螺栓悬挂在筒体上,致使螺栓经常松动甚至折断螺栓。

因间隙存在致使矿砂进入衬板与筒体之间,又加上衬板有摆动及滑动趋势,造成筒体内壁磨损严重、筒体螺栓孔绝大部分达到φ35mm以上,由此造成的后果是,螺栓孔密封不严,螺栓内松动,漏浆严重,因此频繁停机,紧螺栓,密封螺栓孔,严重影响生产连续性及生产指标的稳定性,同时也影响环境及设备本体卫生,小齿轮及大齿圈的润滑经常受到矿浆的污染,使小齿轮寿命大大减少,大齿圈磨损严重不得不过早报废,更换;其次,筒体衬板有斜向沉孔,螺栓头与孔是铸出来的,致使孔与螺栓头斜度很难一致,螺栓头与孔只是线性接触,在使用过程中,螺栓头与孔易磨损,也会造成螺栓松动,衬板摆动、漏浆,筒体磨损等后果;第三,原筒体衬板沾染起伏幅度较小,磨矿效果不太理想且易绞乱钢棒。

材质硬度较低,抗冲击性低,磨损快,使用寿命短。

综上所述,原筒体衬板采用ZGMn13,衬板必须改型设计,克服以上缺点,以满足生产需要。

2、筒体衬板改型设计 首先,对原庞大的螺栓孔进行在筒体外圆弧垫片螺栓孔修整,使螺栓孔中心距保持一致,这样便于安装和密封。

针对原筒体衬板不足,现采用高锰材料14MnCr2,采用淬火处理,冲击韧性,硬度及耐磨性都有很大提高。

在不改变原筒体螺栓孔分布的情况下改型后的衬板结构如图3,每块重约65kg。

压条结构如图4,每块重约75kg,安装布局如图5,轴向衬板6块,压条3块,周向各20行。

这样衬板依靠压条固定在衬板之间,相互约束,运转时不存在衬板摆动,滑动、磨损筒体及损坏螺栓孔,这样也易于密封。

在设计中压条比衬板厚40mm。

在安装后,在圆周方向,衬板及压条相互间隔,形成向筒体内的凹凸均匀分布的波浪曲线,克服了易绞棒的现象,提高了磨矿效率。

衬板改型后压条螺丝孔改为扁圆弧沉孔,这样与扁沉头螺栓头接触面相对增大许多,在使用过程中沉孔与螺栓头间磨损少,螺栓不易松动,中途停机紧螺栓密封的时间少,提高了开机效率。

3、改型后衬板使用情况及结论 2002年改型的衬板投入使用,因单块衬板及压条重量比原衬板轻,衬板依靠压条斜面压紧易于安装,在平时更换压条也较方便,减少了维修人员的劳动负荷。

在运转时衬板不易滑动,衬板螺栓平时很少松动,筒体螺栓密封较好,漏浆少,停机紧压条螺栓次数和时间大大降低,改善了棒磨机本体卫生及环境卫生,也改善了大小齿轮的润滑状况。

因停机次数少,生产连续性提高对浮选的精矿品位控制也较容易。

同时由于改型后的衬板的材质改变衬板使用寿命由原因的7~8个月提高到1年,由于衬板结构的改变提高了磨矿效率,钢棒也不易绞棒。

相关设备:塔磨机、球磨机、BSK浮选机。

φ2100×3000棒磨机大齿轮的修复

φ2100×3000棒磨机大齿轮的修复 随着市场经济的全面运行和国际市场的逐渐开拓,各类磨机需要的齿轮备件也日益增多。

但是制造一个新的大重型齿轮不仅生产周期长,而且成本也高,于是修复废旧大齿轮这一课题再次摆在了人们的面前。

1、修复大齿轮变位系数的确定 φ2100×3000棒磨机的大齿轮重量为3950kg,外径为3402mm,齿轮宽度为300mm,模数m=18mm,齿数z=187,压力角α=20°,齿全高为https://www.flowerba.com/的直齿圆柱标准齿轮。

该齿轮的轮齿磨损情况见图1。

从图1看出,所有轮齿均已磨损,且变成刀尖形状,所有齿根部位均已磨损成向内凹进;每一个轮齿沿齿宽方向的磨损量不均匀;每一个轮齿磨损不一样,齿的两侧磨损不对称,忽左忽右 无规律。

要想修复这样一个大齿轮,必须采用负变位的方法。

如果轮齿的两侧磨损量相同,则只要测出现有的齿厚,求出齿厚磨损量,依据有关公式即可求得变位系数的大小。

现今要修复的大齿轮,其齿厚两侧磨损量并不一样,上述方法不能用。

我们在现场是这样来解决的(见图2):首先在大齿轮上寻找一个圆A,其上轮齿的齿厚在15mm左右。

找到圆A,就假定它为修复齿轮的新的齿顶圆,用相关公式,求出变位系数,根据初定的变位系数和其它参数,制造齿形样板,按照齿形样板在轮齿上画出齿形线,这样修复齿轮的齿形就全部显现出来,同时发现有部分轮齿的齿形侧线出现断线,该齿能否加工出来,就需要判断,我们采用的判断方法是将齿轮的齿数z=187分成11个组,每组含17个齿,计算出在圆A上每组弦长值,以圆A上的任意一个轮齿的齿边为起始点,利用两脚规调好的弦长值来检查,若两脚规的测量脚全部落在实点(轮齿上),而不出现落空点(落在齿槽空间上),则轮齿理论上可以加工出来(否则需要重新设计计算),然后再校核其他参数指标。

如重叠系数ε等,若合格,则变位系数就完全确定了。

2、加工工艺 根据兄弟单位修复大齿轮失败的教训,经过认真分析,采用了新的铣齿工艺。

首先用齿形样板寻找一把废弃的指状铣刀进行齿形挖修磨(不要求很准确)、作为第一刀挖铣齿。

用它工作最重要的目的是:定出滚刀的调刀最佳位置,合理准确地分配加工余量,这是修复齿轮的关键,如果指状铣刀在轮齿上开刀定位不准,将导致整个修复大齿轮过程的失败,这是因为该齿轮的轮齿修复加工余量仅https://www.flowerba.com/之故。

当铣齿工艺完成后,紧接着采用滚刀滚齿。

加工时,只要制订合理切削规范,则大齿轮修复就成功了。

通过检测,修复后的大齿轮各项公差均在允许之内,受到了用户的好评。

φ2100×3000型球磨机空腔壁磨损原因

φ2100×3000型球磨机空腔壁磨损原因 我厂使用φ2100×3000湿式格子型球磨机对矿石进行粉磨,从进料部的结构示意图1来看,进料衬套是矿石颗粒直接进入球磨机筒体内的进料口,属于易损件。

球磨机端盖和进料衬套都有一个60°的锥面,二者装配后便形成一个密封锥面,该锥面是用来防止筒体中的矿浆进入到空腔内,避免矿浆磨损空腔壁。

但是在实际操作过程中,发现筒体中的部分矿浆会流入到空腔内,避免矿浆磨损空腔壁。

但是在实际操作过程中,发现筒体中的部分矿浆会流入到空腔内,使空腔壁受到严重磨损。

1、空腔壁磨损原因 空腔壁磨损的原因主要有2个方面:一方面是球磨机端盖与进料衬套联接松动。

从设计资料得知,进料衬套与球磨机端盖装配如图1中的箭头A、箭头B所示,为间隙配合,它们配合尺寸公差允许最大间隙为、允许最小间隙为、平均间隙为。

而进料衬套前端是悬空的,后端与球磨机端盖采用12-M32的坚固螺栓联接的。

工作时联接螺栓除受坚固锁紧力外,还要承受球磨机介质的重力、离心力、扭矩等引起的负加载荷冲击,导致螺栓很容易被拉长,从而螺栓发生松动。

另一个方面:球磨机端盖上60°的锥面,在较大的振动状态中长时间承受进料口60°的配合锥面的挤压下,会产生塑性变形,再加上上述几种全力的作用下,使得进料衬套就会沿轴向窜动,使密封锥面出现缝隙,便形成矿浆进入空腔通道。

因此矿浆储存于空腔中形成环流矿浆,随着球机端盖一起做圆周运动,从而磨损球磨机的空腔壁。

经过实际不则定,该空腔壁现有厚为35mm(厚壁厚为50mm),证明球磨机腔壁磨损严重。

由于球磨机端盖价格昂贵,拆除,安装工艺复杂,一旦报废后更新需要停机很长时间,损失很大,严重影响生产正常进行,可采用如下方法加以处理。

2、受损空腔壁处理办法 首先,在已磨损的空腔内壁,沿圆周均匀间隔分布12块防磨板条,一旦有矿浆进入,这些防磨板条把矿浆分隔成若干段,可以避免空腔内产生环流矿浆,从而减少空腔壁表面的磨损。

再用环氧树脂,无水乙二酯,邻苯二甲酸二丁酯按照一定的配比量和铁粉末混合后,粘在各个防磨板条之间空腔表面层;其次,在修复后的进料衬套上(如图一箭头B所示)开出三道密封环槽,并用O型橡胶密封圈镶入槽中,当进料衬套与中空轴装配后,二者配合间隙便由三道O形橡胶密封圈封闭起来。

因此,该进料衬套就有双重密封的特点,如图2所示;最后,把12-M42的坚固螺栓改用12-M48的坚固螺栓联接球磨机端盖。

3、使用情况及效果 经过1年多的使用后,效果良好,解决了中空轴严重磨损的问题,这对延长球磨机端盖使用寿命有着极其重要的意义,使得原本2个月后就需更换的球磨机端盖一直使用至今,节约了球磨机端盖等配件,创造直接经济效益16万元,因减少停机检修时间而带来的间接经济效益远远大于16万元。

因此我厂的出料部也采用同样的方法。

此项技术改进预计每年将为我厂创造经济效益30万元。

实践证明,这是一项成功的技术改进,颇有推广价值。

相关设备:球磨机、塔磨机。

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